以下接著講案例四:
焦化廠的主要參數(shù)如下: 原始設(shè)計(jì)參數(shù)不詳,該fgd系統(tǒng)采用氧化鎂法,風(fēng)量120000m3/h,采用主副塔同時(shí)運(yùn)行,其中主副塔直徑均為3.8米,其中主塔采用3臺(tái)循環(huán)水泵,付塔采用2臺(tái)循環(huán)泵,其他不詳。該fgd系統(tǒng)目前采用了兩層平板式除霧器,其中主管道為dn80,有四層沖洗層,每層的噴淋均為一個(gè)電磁閥控制噴淋,電磁閥為dn65,依次清洗,每層28個(gè)噴頭。
目前該系統(tǒng)主要存在問題:
目前主要存在的問題為除霧器堵塞嚴(yán)重,嚴(yán)重時(shí)會(huì)下白色石膏雨,造成脫硫塔系統(tǒng)運(yùn)行不正常。同時(shí)4#fgd主體塔壁被噴穿一處。
問題原因分析:
1. 采用的除霧效率不高的平板式除霧器極容易堵塞。
2. 除霧器水壓力不夠,主管為dn80,工藝水箱到付塔距離為80米左右,沖洗高度為20米左右,在這里水壓必須在0.4mpa左右才可以,同時(shí)水流量要足夠才行。經(jīng)我公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn)每層噴淋只有一個(gè)電磁閥,每個(gè)電磁閥控制兩根dn80的主管,主管進(jìn)入塔體后,再二分為四根,也就是說(shuō)有4根dn80分管道把主管dn65的水量和壓力分散,造成了水壓和流量嚴(yán)重不足,無(wú)法起到有效的沖洗作用,屬于設(shè)計(jì)缺陷。
解決方案:
1. 改為拆除原有平板式除霧器,更改為屋脊、管式式除霧器;
2. 對(duì)塔內(nèi)的除霧器沖洗區(qū)域變更為每層為a、b區(qū),并新增控制柜,對(duì)除霧器沖洗操作進(jìn)行優(yōu)化設(shè)置自動(dòng)化進(jìn)行定時(shí)沖洗。
3. 拆除原有除霧器沖洗管道及噴嘴,改為316l的螺旋噴頭,加大沖洗覆蓋面積,使除霧器率的工作。
4. 對(duì)外部的進(jìn)入fgd系統(tǒng)的除霧器沖洗水管全部更改為dn80的主管。
5. 在主管路設(shè)置一個(gè)旁支管路,用于檢修時(shí)對(duì)塔內(nèi)進(jìn)行清理。
以上改造需要10天
4#脫硫塔的解決方案:
對(duì)業(yè)主提出的4#fgd系統(tǒng)主體so2吸收區(qū)域有循環(huán)漿液溢出,屬于設(shè)計(jì)施工問題,需盡快處理,否則該區(qū)域主體鋼板會(huì)大面積腐蝕,造成fgd系統(tǒng)癱瘓無(wú)法運(yùn)行。解決辦法:需要將漿液排空,搭腳手架至噴穿的位置,對(duì)漏的位置進(jìn)行打磨焊接,并做修補(bǔ),同時(shí)對(duì)并對(duì)相關(guān)的噴頭進(jìn)行角度技改。隨后檢查其他噴淋位置防腐層是否損壞,如果有及時(shí)對(duì)該區(qū)域的噴嘴進(jìn)行角度調(diào)整及防腐層修補(bǔ)處理,
以上技改內(nèi)容處理施工周期為10天(需搭腳手架)